今天为大家介绍污水处理中的活性污泥法在运行中出现问题及解决对策第213-243个问题,内容如下:
问题213:
工艺:粗格栅——细格栅——旋流沉砂池——氧化沟——二沉池——出水目前运行情况:进水有机物浓度较低,一般在100mg/l以下,BOD更低,不超过30mg/l,SV30只有3%,无机成分较大,镜检微生物基本没有,剩余、回流污泥浓度也很低!目前出水基本达二级标准,就是SS不达标(个人认为是由于污泥浓度低,没有菌胶团,絮凝性差,导致二沉跑泥)。氧化沟:转盘曝气,沟有效水深4.5m,老式的pasveer氧化沟,SV30只有2—3%,镜检微生物基本没有,活性菌胶团也基本没有。二沉:周进周出,直径36m,4座,有短流跑泥现象,我想是由于污泥浓度低,絮凝性差的原因。请问有什么好的办法(投资少,见效快),短期内能解决出水SS超标问题?
回答:
降低DO看看在低负荷情况下,需要降低曝气来提高活性污泥的性能。
问题214:
最近我们系统一直处于低负荷运行状态,差不多10天前,系统停止进水了一端时间,可能是曝气量没控制好,第二天就出现了SVI和SV同时大幅度下降,目前SVI只有40、SV在15左右(正常时SV在60)上清液混浊,前几天镜检观察下来微生物优势种为下毛目、腹毛类鼬虫和变形虫属,还有一些楯纤虫、鳞壳虫(只是壳),前段时间SVI骤降的时候还发现较多的丝状菌?有时候会有一些钟虫和累枝虫,轮虫很少,有一些中间性活性污泥微生物。我怀疑是由于负荷过低导致了解絮,于是降低了生化池DO,但效果不明显,COD还是较高,TN、氨氮也忽高忽低,这几天镜检的结果感觉微生物有所好转,楯纤虫和钟虫数量增多,轮虫也是,有一些中间性活性污泥微生物,丝状菌很少,污泥颗粒絮凝性较差。我还想加一些污泥负荷,但每次生产负荷略为升高,都会导致生化池出水COD升高,我觉得这可能与我们MLVSS低和内循坏太大有关。排泥也想啊,但还是mvlss低啊,不敢多排。
回答:
絮体看上去还是可以的,感觉污泥负荷还可以提高点的,你倒是可以不增加进水浓度,通过降低污泥浓度来引导微生物的更新。曝气量不要太大了,看上去部分活性污泥活性不是太好。
问题215:
沉淀池上面死泥多,一个星期左右后,就变少了。
回答:
如果是沉淀池的话,通常有如下原因:
1、反硝化导致的污泥上浮(曝气池无浮渣)
2、丝状菌膨胀导致的污泥粘度增加,继而进入沉淀池后,夹气上浮(此时曝气池也会有同样的液面浮渣)
3、污泥中毒导致污泥上浮(通常伴随出水浑浊)
4、还有PH值变化过大导致的污泥上浮。
问题216:
焦化废水主要工艺为重力出油--气浮—调节池--A/O—一沉—接触氧化池—二沉—出水其中调节池设有穿孔曝气管,池内放有活性污泥,溶解氧在0.5左右,实际调节池相当于一个水解酸化池,一沉池的污泥回流到调节池。A/O系统采用回流的方式,O池的混合泥水直接用泵抽至A池。设计水量为120m3/h目前实际水量为120m3/h。进水的酚为900mg/l左右,氰为20mg/l左右,COD为5000mg/l,NH3-N比较不稳定,有时500mg/l左右,有时200mg/l,出水酚为10mg/l,氰小于0.5mg/l,NH3-N:150-250mg/l,COD:200-500mg/l,好氧池大概有40m3/h的稀释消泡水,MLSS为6000mg/l,0池溶解氧在2mg/l,A池溶解氧为0.2mg/l,接触氧化池溶解氧为1-2mg/l,每天加磷酸氢二钠75kg,好氧池SV30为20%左右,调节池SV30为30%左右。目前的主要问题:1、A池池面有大量浮渣,跟本清理不完,浮渣含有大量微小气泡,长时间后浮渣变黑,形成一层波纹状泥层,外观十分难看。2、调节池、A池、O池SV30上清液十分浑浊,污泥解絮非常严重。3、调节池、O池有大量棕褐色非常粘稠状泡沫,调节池打捞过一次,一个晚上之后又全部出现了。接触氧化池有大量的棕黄色泡沫,每1-2小时就需要用水冲一次(原水进水有水跃的地方都有很多泡沫)4、A池采用的是推流器搅拌机,感觉效果不明显,目前正在新增加机械搅拌器。调试已有一个多月。
回答:
从处理污染物去除率来看还是可以的。几个回流可能是问题点。厌缺氧菌种和好氧菌种不同,将好氧菌回流到调节池容易导致污泥解絮,并影响后段工艺的效率发挥。
问题217:
好氧池培养期间,PH下降很快,镜检只发现少量的钟虫和累枝虫,SV30倒是有增加,怎么尽快把污泥培养起来?
回答:
1、要看看进水是否存在导致PH值减低的情况。
2、说明目前培养进程还是良好的
3、说明污泥活性较高
4、如果能够适当提高进水底物浓度将有助于活性污泥培菌进程另外曝气量需要控制好,如果DO不低于2的话,可以减低曝气量。
问题218:
春节休息9天,每天进2-3吨料,平时进15吨的,就是白天进料曝气,晚上不曝气,控制加班,现在发现池有问题,水有点发白了,菌胶团少了,虫子看不到,不知如何恢复。
回答:
可能是进水好了,曝气多了导致的,逐渐恢复进水后,负荷得到修正,则系统也会慢慢修正过来的。在满足DO时尽量减低曝气量。
问题219:
我们采用的传统活性污泥法(3组)与AA/O(1组)结合工艺,生活污水与工业废水比例为6/4,污泥负荷比=0.2左右,进水COD=300mg/l左右、氨氮=50mg/l左右,总磷=3mg/l左右,BOD=120mg/l左右,出水COD=50mg/l,氨氮=25~30mg/l,总磷=1~2mg/l,BOD=29mg/l.从今年一月八号至今,氨氮出水一直不好,达标时很少,生化池泥浓度=2500mg/l,DO控制在出水端为1~2mg/l左右,传统组SRT较长,污泥回流比=60,四组生化池在二沉池共同分配,二沉池出水较好,有时偏黄些,本厂处理水量为十万立方/天,为24小时连续运行,对于目前氨氮出水,采用以下措施:由于处于冬季,泥龄较长些,剩余排放量小,回流量为60%,尽量保持生化池溶解氧充足。却不见好转。
回答:
1、PH值是否偏低,请确认下。
2、污泥负荷高了,不利于硝化菌生长,可以减低排泥,提高污泥浓度,来间接减低污泥负荷。
3、另外,可以适当加大外回流量看看。
问题220:
我们厂是a/a/o活性污泥法工艺,由于冬季排泥不能保证连续的排泥,因此污泥浓度控制比较高(4300mg/l左右),夏季3600mg/l左右,春节前后我们发现随着气温回暖,活性污泥出现明显的丝状菌膨胀现象,从数据、现象看应属于中度膨胀,我们的措施是排泥、保证曝气量。但是由于仍然不能保证连续排泥,1星期前,连续2天大量排泥(泥令降到9天以下),其结果就是出水氨氮从4mg/l升到10mg/l左右,一直持续到现在,期间也随着污泥浓度减少了do,但是出水氨氮数据上升更为明显。因此do一直比较高保持都在4mg/l以上;do高二沉池明显有悬浮颗粒,出水也有棵类,但是奇怪就是ss不超标。我们现阶段如何调整?我们排泥、保持do的措施是否正确?为什么氨氮突然就升高了,数值再也没有下来,是不是再由于do高再贰臣池发生了反硝化反映?我们感觉我们现在就像一个恶性循环,要保证出水氨氮就得保持高do,但是其结果就是二沉池出水棵类相当明显,而氨氮也没有明显下降。
回答:
排泥后负荷被相对的提高了,如此不利于硝化菌繁殖,所以可以维持高曝气,但排泥要降下来,用以提高负荷。
问:221:
就是丝状菌膨胀是否会影响了硝化反应?2、我们对比啊了出水氨氮不好的这两周的数据,从我们能做地数据看看,主要do近期偏高。do主要是我们发现丝状菌已经膨胀,因此加打了曝气。do高除了会引起过氧化会不会抑制氨氮的去除?
答:
1、目前尚不能证明能够去除氨氮,故从这个角度来说,丝状菌膨胀会使氨氮去除受到影响。
2、加大溶解氧的话目的是控制丝状菌,而丝状菌的控制并非调整溶解氧就能解决的,所以,过度曝气,可能会影响整个微生物关系,导致综合去除率下降。但是,溶解氧过高并不会抑制硝化菌的能力。
问题222:
印染废水工艺2级接触氧化接触氧化池有稀薄的棕黄色浮渣,做沉降比发现量筒里是很细的絮凝体沉不下去,像物化加PAC絮凝后的絮凝体差不多。曝气的时候泡沫不是乳白色的,像冲击负荷过大的样子。是不是污泥老化加曝气过量造成的啊?另一个问题印染废水工艺是2级曝气氧化池,第一个氧化池是红色的做沉降比时量筒也是很细的絮凝体,也有一些大的,但大的絮凝体看起来时红色的,沉淀在量筒底部的污泥也是红色的是不是无机颗粒的泥啊?
回答:
1、印染废水一般不易处理好。也就是说去除率不高。泡沫如果是乳白色的说明是有可能存在冲击负荷。放过来说,如果没有白色粘稠泡沫就不好判断是冲击负荷存在。
2、污泥出现红色的话,有两个可能:
1)进水原因,活性污泥吸附进水红色部分而导致显色,此时看看进水是否也是呈红色的,由此加以判断。
2)生物膜剥落后混合在了活性污泥中,此时有些生物膜种群关系也会显红色,最终导致你的沉降污泥是显红色的。
问题223:
我们生活污水厂采用改良氧化沟工艺,进水COD120mg/l,BOD45mg/l,NH3-N17mg/l,TP3mg/l。最近污泥浓度上升很快,从最初投泥时的1000mg/L,现在三个月后已达7000mg/L多了,污泥活性50%,SV30,SVI42,F/M才0.03,出水较为稳定,除TP未达标外,均符合国家一级B标准。之前很少排泥,最近我们正加大排泥量,目标使MLSS降到4000左右,我想这样既能提高污泥活性,对除磷亦有好处。这样操作可以吗?污泥浓度上升快是什么原因引起的,这正常吗?
回答:
从7000减低到4000.如此大幅度的话,会导致整个微生物群失调,这样对你的出水水质不利的,还是慢慢的减低为好。先减低到一个平台,为此一段时间,OK了再减低。遮掩比较妥当。
问题224:
AAO工艺:1、我们生化前段有初沉池,运行不是很正常,主要是排泥不连续,但是出水常规指标还算正常,出水也没有太多杂质,我想问下,这中情况会对后续生化工艺有什么影响?2、我们连续观察很多天,就发现活性污泥再o段时,污泥颜色偏淡,颜色接近灰褐色。请教这是丝状菌的原因,还是其他原因?有没有什么措施能改善下3、因丝状菌膨胀,二沉池有时会出现整体泥层上浮,但是还没有顺水流出。观察二沉污泥颜色呈深褐色,不知道是否正常?
答:
1、初沉池不连续排泥,但出水正常的话,则,不会对后续生化系统有影响。
2、如果颜色过淡,且沉降比高的话,可以证明是丝状菌导致的。改善的话,还是要加大内回流,增加膨胀污泥在缺氧段的停留时间。
3、污泥整体上浮,多半是丝状菌的问题(出水水质良好)。如果丝状菌膨胀不恶化的话,则问题不大,但是,在水量波动时容易导致出水超标。
问题225:
我们污水厂用的百乐克工艺,主要废水是造纸废水,近段时间SV:780ml左右,DS:8.6g/lL,进水COD:1200-1300mg/l左右,出水COD达到400mg/l,而且还有上升的趋势,DO只有0.1mg/l,水量在2.2万吨—2.5万吨,镜检:污泥细碎,有钟虫及其它一些原生动物问:1、这三四天时间加白糖,没有起到多大的作用,应该去调整增加污泥的活性,具体应该怎么去做?2、怎么来降低出水COD?
回答:
DS:8.6g/lL是否是MLSS=8.6g/lL?如果是这样的话,还是要加大排泥,否则负荷过低,溶解氧大多为了养活这部分细菌而消耗,所以,降低污泥浓度后,问题会得到缓解的,只是排泥幅度不要太大,需要循序渐进。
问题226:
培菌过程的问题:温度20左右大量加粪PH5-6浓度1600mg/l左右,好氧池DO4-9mg/l控制一般,回流50HZ,怎样才能保证更好更快成功培菌呢?每天30000吨,目前停泵。
回答:
1、要保证投加底物后,曝气池PH值不低于6.8
2、投入底物后需要进行闷曝2天,而后维持正常曝气量(根据DO值维持在2.5即可)
3、随后适当进入生产废水(按设计量的5%,8%,10%逐日提高),后续陆续提高进水量和浓度。根据出水污染物浓度决定进水浓度提高的频度和量。
4、待活性污泥形成,泡沫消失后,适当排泥,维持活性污泥的活性。
问题227:
现在溶氧很高,厌氧段都在2以上,好氧段有4mg/l以上,污泥浓度现已经投加到4000mg/L,回流比大概是90—100%,好氧时间现已缩少到70min,请问能否培养起活性污泥呢?需要注意哪些方面?
回答:
按照你的进水水质,应该不需要这样高的污泥浓度的,且你是后投加的,所以,有可能是进水的有机物去除率尚可,但是,由于投加的污泥浓度控制过高,导致污泥解体溶解,导致出水有机物浓度升高。所以,是否需要这么高的污泥浓度需要检讨下的。
问题228:
A2/O工艺,96%亚麻纺织印染废水,缺氧+厌氧+好氧,前段时间缺氧池推进器功率不足,缺氧池严重泥水分层,现在把推进器更换大功率,效果明显,但由于之前缺氧池积泥很多,现在效果明显了之后,好氧池污泥浓度大大提高,沉降比亦然,请问怎么办?
回答:
1、新增加的推进器可以间歇开启、减少开启台数,通过逐渐提高搅拌及推进功能来避免过搅拌引起的底泥泛起。
2、逐渐加大排你力度,将过量进入好氧池的污泥量降低。
问题229:
我厂近期进水浓度很低,有大量的雨水,出水较稳定,泥水分离很好,很清,但是这两天突然有这样的情况,污泥浓度从2000mg/L,慢慢降低,昨天就降低到1700mg/l左右,今天就降低到150mg/l0左右,现在(晚上)才1300左右,而出水就越来越清(越来的也算清,昨天比前天清,今天比昨天清,现在看起来就很透亮的)而一直还没有排过泥,现在还一直投加营养源(面粉),令我很费解的是,怎么污泥浓度会不断降低的?
回答:
先解决下面几点:
1、是否局部搅拌设备或曝气设备故障,导致污泥于某处沉淀
2、检测数据是否有偏差
3、本身进水浓度过低,导致活性污泥被动减少
4、虽然没有主动排泥,也要看看有无阀门关闭不严,或者有漏损出去的。
5、是否进水量较大时由于沉降不佳导致瞬时大量污泥流出系统呢。
问题230:
1设备都正常运行,污泥不存在于某处沉淀。2、是现场污泥浓度计测到在线数据,已经校对过的。4、阀门不存在漏损泥的现象。5、这种情况也不大可能吧,因为泥沉淀的很好,水很清。3、本身进水浓度过低,导致活性污泥被动减少。这个能帮我详细分析一下吗?
回答:
1、排除认识误差:你所提到的出水很清,我不能到现场确认,不知道浊度值或者说SS值是多少啊?因为这是关键性的问题。
2、排除人为恶意行为:你排泥的话,可有流量计记录呢?如果没有的话,你无法保证,在你不在场的情况下有过失或恶意排泥的发生。
3、综合来说,污泥减少不是流出去了,就是排泥排掉了,也或者发生了局部沉淀。
4、你若排除监测数据误差,则以上3个可能性也不存在的话,就需要考虑是否恶意或过失行为存在了。
问题231:
奥贝尔氧化沟工艺,设前置厌氧池,进水浓度因雨季而奇低,加工业葡萄糖应该在哪个位置,是格栅前还是直接加至氧化沟合适?什么时候应该加在什么位置?
回答:
我想没必要加葡萄糖的,如果系统承受低浓度进水,我想相反,进水量也会升高,故进入系统的有机物总量变化不大的。所以,没有必要加葡萄糖的,即使是进水有机物总量下降了,也可以先通过排泥减低污泥浓度来对应的。投加葡萄糖费用不小。
问题232:
我这里是市政污水,理论上100%生活污水,系统运行正常时进水COD150-250mg/lNH20-30mg/l;出水COD30mg/l,NH5-6mg/l,7月份经历一次管道损坏,大量伊利奶业和啤酒废水涌入,系统瘫痪过,之后调整过来了。但最近进水水质又发生变化COD200-400mg/l甚至能到500mg/l氨氮40-80mg/l之间。进水水的颜色有些发黄。并且有时曝气时会出现红色泡沫。进水PH值比以前略低从7-7.2降至6.5-7现在污泥活性差,出水COD维持在70左右降不下来,通过调整污泥浓度3000-2000mg/l之间效果均不明显。并且污泥生长缓慢。最近检查城市下水管网没有发现什么异常废水进来。
回答:
如果氨氮去除率减低不明显的话,照顾到有机物的去除,你可以逐渐减低活性污泥浓度,看看效果如何?
问题233:
我的氧化沟要启动,沟内水COD800mg/l左右,能直接加入活性污泥接种吗?也想把水置换一下,无奈,附近没有大点的水源,能这样启动吗?如果不能,该使COD大概多少可以加菌种呢?
回答:
COD800启动没有问题,如果可以多接种些污泥的话自然更好,初期会有部分被淘汰,也就是出水会比较浑浊,后期会慢慢变好,自然剩下的是比较有优势的部分。起初可以强化曝气2、3天,之后根据溶解氧控制曝气量,不可多大的曝气,否则活性污泥絮体不容易很好的形成,对培菌不利。
问题234:
CASS工艺,污泥接种4天了,接种量6T,先加半池子水培养(溪水抽上来,无生活污水),加点葡萄糖,无化验设备,无法测定DO(市里要来检查,领导催培养),起先闷曝19小时,怕过度停了,之后每天仅曝气4小时,无进水也无排水,现在情况:1.有泡沫,不易碎,堆积2.沉降比小(1%),很多悬浮微小颗粒都不下沉3.池子变绿色了(看着颜色都头疼)问题:才4天这些现象正常么,正常情况下要多久能观察到污泥絮凝(水温估计小于10度),池子变绿色,影响大么,如何排除?这段时间,不进水不排水,定期加葡萄糖,间歇曝气,可以维持么?如果泡沫过几天能够自己消失,是不是表示细菌搞起来,污泥也要开始起来了?
回答:
如果进水后,培菌了几天,那么,要排水的,否则,一直那些水是不行的,根据你培菌时间,应该还算正常,进行排水再补水培养就好了,曝气要间歇,不要过度。
问题235:
1、我看了您所著的《活性污泥工艺控制第2版》,其中你回答到一个问题,间歇曝气有利于前期培菌,连续曝气一天可能会导致培菌成功晚好几天。请问为什么间歇曝气有利于培菌?间歇曝气周期一般定在多少时间会比较好?2、在培养硝化菌时,负荷提升期间适当排泥是否更有利于维持硝化菌的活性?培菌及负荷提升阶段,适当排泥是否对系统有好处?3、做COD/TKN<1的污水时,外加碳源量补充到COD/TKN为多少会比较合适?既能满足反硝化,又能形成良好的菌胶团供硝化菌栖息?4、因为前期培养硝化菌的时候经常由于硝化菌数量少,有机负荷低,曝气很小的情况下DO就很高。DO很高在没有有机碳源的情况下异养菌会自溶,PH回涨。但如果有氨氮底物,硝化菌会自溶或受抑制吗?
回答:
1、曝气过渡容易导致细小刚成型的均较团解体,游离微生物被氧化。间歇曝气就是为了减少这一影响。培菌初期2天可以全程曝气,后续根据实际测得的DO值来控制曝气比较好。模糊控制的话,就是少开曝气设备,实在还降低不下来就间歇曝气。
2、自然有好处,只是量不要太大,排泥主要是为了更新,这里面也包括排出无机杂质。
3、具体参考书脱氮除磷中详细章节。
4、你所说的现象理论上如此,实际没有那么严重,按正常培菌步骤,不要心急,不会出现培菌的大问题的。
问题236:
1、SBR脱氮为什么曝气硝化时间不能太长?是什么原因?太长会有什么影响?2、我现处理一个氮肥废水,工艺为SBR,每批次曝气硝化8小时,反硝化2小时,硝化不加有机源,每批次反硝化加有机碳源底物为100mg/l。每批次进水后COD底物大概40mg/l左右,氨氮40左右。目前上清液清,但是有不少小絮体,污泥有些膨胀,SVI近200了。镜检为非丝状菌膨胀。曝气期间DO在3~4mg/l之间,曝气剪切力不大,请帮我分析下是什么原因导致污泥膨胀的?上清液小絮体是什么原因?3、请问SBR序批次脱氮,或处理有机物,负荷应该怎么算呢?4、SBR不同时间段污泥沉降性是不是不一样?我每天不同时间段做过很多次后有这样的感觉。如果事实也如此请老师说明一下原因。
答:
1、任何动作都有个度,曝气也是,曝气过久后续的沉淀阶段会受影响(溶解氧过高,导致缺氧脱氮效果下降;曝气过度污泥容易老化等)
2、看看是否负荷太低导致污泥老化的解体。非丝状菌膨胀,我想还是污泥浓度高了吧。
3、一样的计算,进水有机物除以微生物量
4、这个确实有变化的,就如人一样,也有效率高低区分时段,通常晚间沉降差。如果你夜间没有出了,上午一开始处理,自然沉降会差些,后面又会有所恢复。
问题237:
工厂废水处理工艺是最简单的活性污泥法,具体工艺如下:1、前端两个小的调节池(有效容积110方*2)通过泵连续进水。进水COD:2000mg/l左右氨氮120mg/l2、接着是两个串联的好氧池,池底连通。有效容积280方*23、出水就自流进入沉淀池。由于工厂管理懒散,一台带式脱水机长期停用,偶尔将剩余污泥直接排至工厂内的绿化区池内:mlss9000左右SV3095-97%;但之前也没有出现很严重的泡沫问题。我想确认的是解决的方法:1、是否可以通过降低生化池内PH值控制在6左右,有没有讲究?2、严格控制MCRT,是否会在短期内有效果,现在情况下每天剩余污泥的排量多少?3、降低DO到什么程度可以既不影响处理,又可以起到控制泡沫?4、如果停曝气后,人工撇清一次会起到作用吗?我好像看到说引起泡沫的细菌都会在泡沫里。是不是因为春季与夏季变更期间容易产生泡沫?
答:
1、6就太低了,不低于6.5为好。
2、主要还是污泥浓度太高了,排泥多少取决于你控制多少污泥浓度是合理的,目前控制太高了
3、泡沫控制主要是去除原因,曝气不是原因,减低了也不会减少多少泡沫的。
4、会起到作用,但效果不明显,你更多的是浮渣吧,而不仅仅是泡沫,这些多是你污泥浓度过高导致的可能性大。
问题238:
我厂基本情况:目前进水COD:200mg/l,BOD:85mg/l,NH3-N:45mg/l,TP:3-5,SS在110-200mg/l,出水COD:30mg/l,NH3-N:2mg/l,TP:1-2mg/l。处理城市污水,日处理量在2万吨,设计处理在2万吨,变化系数1.5。CASS工艺,进水SS高,造成生化池内有大量的无机颗粒,(钟式沉砂池效果不理想,砂水分离器一周就出两百斤都不到的砂子)mlss达到8000-10000mg/l,mlvss2000mg/l,工艺调整:我厂也是8个池子,2个池子为一组,交替运行现实连续进水出水。4小时周期,进水曝气2小时,沉淀1小时,排水1小时,好氧区溶解氧都能控制在1-3.5mg/l左右,厌氧区大部分池子都在0.2mg/l以下。回流泵平时24小时开启,厌氧区搅拌器也是24小时开启。目前头疼的就是TP问题。根据以上情况,分析可能是由于污泥浓度过高引起,但是目前已经连续排泥3个月(各池子均在排水期间打泥),排泥量在12-14吨,但是污泥浓度也未怎么降,TP也不稳定。之前有一个池子污泥浓度排到4500mg/l了,但是MLVSS在1000mg/l以下,造成氨氮和TP处理效果都不理想。请教:1、三丰老师之前也说过,稳定多次的排泥,但是我这情况按照理论12吨泥应该也不少了,怎么污泥浓度还是这么高。这种情况是否还应该加大排泥。2、我厂脱泥均在白天,晚上(大约在21_9点)浓缩池经过多次浓缩后排上清液会不会因为时间过长,造成浓缩池污泥厌氧后释磷又回来进水,从而污泥内含磷少了引起除磷不理想呢。如果是这样怎么解决这个问题为好。3、这个mlss虽然高,但是mlvss在2000ppm左右,也不算高,如果排泥量大了,相应的mlvss就好减少,造成菌胶团过少引起出水水质不稳定。弄来都没法按书上的污泥浓度控制。4、我厂进水TP平均起来在4mg/l左右,以上进水参数通过生物处理能否使TP达到一级b标,同时以上情况,三丰老师认为是什么情况造成TP不达标,我厂工艺应该怎么调整才能使TP达标呢?
回答
1、排泥多少要考虑你的基数,基数大,污泥繁殖快,排泥后,污泥浓度降低就低,所以还是要加大排泥的。
2、这个是肯定有影响的,所以联系排泥,处理污泥是很重要的,尽量不要停留时间太长。
3、你的进水有机物浓度不高,所以,污泥浓度也是上不去的,控制这么高的污泥浓度,您也说了,无机物多,那么会导致你出水不清册。当然,你排泥太大的话,污泥浓度低了,氨氮去除会随污泥龄变短而变差,这个平衡要注意。
4、本来也不高,微生物也要利用磷的,问题还是你的排泥浓度不够。不过你的污泥浓度高,基数大,可能短期一个月排泥下不去,导致磷无法降低,适当再加大些排泥,维持时间长些,并且杜绝夜间不处理污泥导致的磷析出,我想这个问题不难解决。
问题239:
我厂是三槽式氧化沟工艺,进水量10万吨/天,通过工艺模式调整,现运行模式为高曝2小时,静沉2小时,出水4小时。进水COD在700mg/l左右,NH3-N在50mg/l左右,TP在5mg/l左右,而且出水较好,NH3-N在10mg/l以下,COD在40mg/l左右,SS在15mg/l以下。目前MLSS为3500-4000mg/l(边槽),排泥量每座氧化沟为3500立方米,。请问:1、怎样较精确计算泥龄,很多参考书上都没有关于此工艺的计算方法?(排泥为两边沟排泥,其中一侧边沟与中沟共用一个排泥泵,另一侧边沟单独设一台排泥泵。)2、目前我们采用的工艺运行方式并不是传统上三槽氧化沟的运行方式,没有采用先厌氧后好氧再静沉的方式,而且将好氧提前,厌氧及反硝化都集中到静沉阶段,我们发现此运行方式较传统节电,而且出水水质较好。但理论计算充氧量总感觉不够(O2Kg/d=a×L+b×MLSS+4.6×Nr-2.8×Nor),转刷理论充氧74KgO2/h。有针对三槽氧化沟的需氧量公式吗?3、我决得有可能发生了同步硝化反硝化,可能吗??怎样去验证?
回答:
污泥龄计算还是可以按总好氧污泥量除以排泥量来计算。曝气量计算我不精通,看看其他同行回复。同步硝化和反硝化发生是可以的,但条件要求比较高,你的系统稳定的话,看看好氧后的总氮去除来判断下。
问题240:
1、污泥龄计算还是可以按总好氧污泥量除以排泥量来计算。可否近似用(V边槽体积+V中槽体积)/(Q:边槽排泥泵每天排泥量)近似得出呢?2、同步硝化和反硝化发生是可以的,但条件要求比较高,你的系统稳定的话,看看好氧后的总氮去除来判断下。“好氧后”是指曝气2小时结束时吗?如果有TN去除效果则可判断发生同步硝化反硝化吗?3、是否还需要测一下好氧后NO2-N的含量?
答:
1、这里浓度不一样,要体积乘以浓度后进行计算的。
2、是的。
3、没有必要,总氮减低了的话,说明有反硝化效果了。
问题241:
我把污泥浓度由10000ppm降到了4000ppm,但是跟随的mlvss由2000ppm降到了300-700ppm,sv30在8%-18%,但是总磷的去除还是不稳定,经常在1ppm徘徊(进水在2-3ppm),这样的情况下,还需要稳定排泥量不,如果稳定排泥,我担心MLVSS基本都没有了,如果减小排泥总磷一直去除率不好,怎么去解决这个问题呢。进水情况:COD100,氨氮35
回答:
1、MLVSS低,说明污泥中无机杂质多,这个代谢出去需要时间,主要把我的是不要排泥太猛太过头。磷的去除你排泥大了,自然会减低,如果没有减低到期望值,要看看有没有那个环节发生了释磷,比如排泥后污泥池上清液又回到系统,而此时上清液是否含磷很高呢?如果是这样要加大污泥处理力度,避免污泥在污泥池停留时间太长。
2、进水才COD100mg/L,无论如何无法维持MLSS10000mg/L的,就连4000mg/L也高了,所以,你的有效成分不高,还好有效成分会随着你的排泥不断被修正的。磷的去除也有赖于COD的,这个值在100,确实不利于去除。我想微生物有效浓度上去后,你的这个进水磷2-3还是可以减低到0.5左右的。请MLSS4000维持一段时间,稳定后,再减低到3500和3000看看效果。
问题242:
目前我正在做一个3000m3的一个系统,现在处于驯化初期,投菌后菌的SV30大概在3%左右,目前已经增殖至14%左右,增殖的过程中,液位也逐渐增加,目前已到满也位开始出水了。但是增殖过程中上清液明显变得浑浊,过滤速度非常慢,上清液发白,COD也有60mg/L一直增加,目前已到300mg/L左右,目前仅少量的进原水,主要靠加营养物质配合着在驯化。培菌期间出现这样的上清液,COD逐渐增加,是否正常?是什么原因引起的?接下来我需要采取什么措施去改变它呢?
回答:
既然SV到了16%,一方面需要排泥,另一方面需要进原水,并且不断加大原水进流量。这样会有部分微生物被淘汰,出水会带些污泥,但,属于正常现象。如果仅仅依靠补充营养,不加大原水流入量,则,在不断曝气下,水质变白,出水恶化也是会发生的。所以,保持正常曝气量(不要过大),逐渐加大进流原水量,控制恒定好排泥量是你培菌时要注意的。当然,如果是难处理废水,则进水需要小量控制,依靠较长时间来让微生物适应,驯化。
问题243:
我目前在化工废水处理站是生产雷管炸药的预处理有铁碳池但作用不大主要是使用次氯酸纳然后进入污水处理站工艺是调节水解初沉厌氧好氧二沉出水最近氨氮去除率提高了可是cod确降低了他们的关系是一升一降想知道为什么会出现一升一降。
回答:
把出水过滤下再测COD看看,如果测得的值减低很多,说明是活性污泥老化导致污泥解体增加了COD。这个可能是你说的数据反向的原因。