某生物科技股份有限公司以玉米为原料,主要产品为味精、玉米淀粉、赖氨酸等,其生产废水具有COD浓度较高、水质水量变化大、可生化性好等特点。
1废水水质水量
根据公司提供的数据资料,废水处理站的水质水量如表1所示。
废水处理后的出水水质达到《味精工业水污染物排放标准》(GB19431—2008)。COD≤100mg/L,NH3-N≤20mg/L,总氮≤40mg/L,pH6~9。
2工艺流程
根据废水的水质水量情况,同时考虑到工程投资和运行管理费用,确定采用高效厌氧处理循环式颗粒污泥反应器(以下简称MQIC反应器)-高效生物脱氮氨氧化工艺(以下简称AMOXP)处理该废水,工艺流程如图1所示。
由图1可见,来自各生产车间的废水混合后进入污水处理站,首先经过格栅渠,隔离污水中的杂物后进入调节池,调节池起到均化水质水量的作用,提高后续生化工段的运行稳定性;废水在配水井内进行温度、pH的调整,通过泵提升至MQIC反应器,去除大部分COD,同时产生沼气;出水自流至氨氧化生物脱氮池,进行氨氮和总氮的降解去除,并深度降解COD,废水经过絮凝沉淀池时,水中投加少量混凝剂后,将少量浮泥和不易生化降解的COD去除,处理后的出水达标排放。
3主要处理构筑物及设备参数
3.1MQIC反应器
循环式颗粒污泥反应器,即MQIC反应器,结构示意如图2所示。
MQIC反应器:数量4座,钢筋混凝土基础,碳钢防腐罐体结构。基本原理是利用厌氧颗粒污泥降解废水中的有机污染物。MQIC反应器,具有如下的优点:(1)容积负荷高,水力停留时间短;(2)抗冲击负荷强;(3)避免固形物沉积,减少结垢;(4)基建投资省和占地面积小;(5)依靠沼气提升实现自身的内循环,减少能耗;(6)减少药剂投量,降低运行费用;(7)出水稳定性好。MQIC反应器尺寸为:D8m×20m,容积负荷为10kg/(m3?d),HRT为9.6h。每个MQIC反应器配有2台外循环泵,流量135m3/h,扬程10m。
3.2氨氧化生物脱氮池
氨氧化生物脱氮工艺,即AMOXP,结构示意如图3所示。
AMOXP:1座,尺寸为77m×55m×5.3m,有效容积为19160m3,HRT为1.9d。配有6台鼓风机,型号为GRB-250-1180,风量60m3/min。整个池体分为36格,每格中有生物填料。传统的生物脱氮理论包括硝化和反硝化两个过程,分别由自养型硝化菌和异养型反硝化菌完成。传统生物脱氮工艺需要消耗大量的溶解氧、碳源,造成较高的运行成本〔3〕。AMOXP系统中,亚硝化细菌和厌氧氨氧化细菌进行协同作用,即亚硝化细菌在限氧的条件下利用氧气进行部分硝化作用,将部分NH4+-N氧化成NH2--N,在氧气消耗后的缺氧和厌氧条件下,厌氧氨氧化细菌将剩余的NH4+-N和转化的NH2-反应生成N2〔4〕。与其他脱氮工艺相比,AMOXP具有以下优势:(1)整个过程在同一反应器中进行,简化了工艺流程,减少了基建费用;(2)NH4+-N仅部分被氧化,且只需进行到NH2--N阶段,减少了供氧量,节省能耗;理论上可节约供氧62.5%;(3)亚硝化细菌和厌氧氨氧化细菌均为自养菌,因此不需要外加有机碳源,降低了运行成本;(4)只需要硝化50%的氨氮,硝化步骤只需要控制到亚硝化阶段,因此可以节约碱度50%;(5)总氮去除率高,可达90%以上。因此,AMOXP处理高氨氮有机废水经济可行。
但迄今为止,文献报道的AMOXP研究大多采用模拟废水或消化污泥分离液,尚未拓展至其他废水,也未发现工程规模的实例。笔者采用AMOXP对玉米深加工废水进行处理,开辟了AMOXP生物脱氮工艺在新领域的应用,更为工业废水脱氮处理提供了新的高效节能方法。
4工程调试
工程调试的重点在于MQIC反应器和氨氧化生物脱氮池的启动。
4.1MQIC反应器调试
接种污泥取自美泉环保其他工程中MQIC反应器所产的厌氧颗粒污泥,含水率为90%,投加量为反应器容积的20%,用清水注满MQIC反应器后,开始进水驯化。起始负荷控制在1kg/(m3?d),连续进水,当厌氧处理效率达到80%以上,稳定运行2~3d后再提高负荷,每次提高1.0~1.5kg/(m3?d)。MQIC反应器调试运行期间变化如表2所示。
工程共用17d成功启动MQIC反应器,稳定运行容积负荷为7.5kg/(m3?d)。
4.2氨氧化生物脱氮池调试
将企业原污泥压滤机的泥饼投入氨氧化生物脱氮池,使初始MLSS为3000mg/L。配合MQIC反应器负荷提升的进行,MQIC反应器的出水直接进入氨氧化生物脱氮池,并进行污泥回流和污水回流,控制池中的DO在0.5~1.5mg/L,逐步实现亚硝化菌和厌氧氨氧化菌的共生。氨氧化生物脱氮池调试情况如图4所示。
由图4可见,启动初期,COD的去除率较低,大概在78%左右,随着调试的进行,去除率逐渐升高,可达90%左右,出水水质趋于稳定,出水COD在100~120mg/L。氨氮的出水一直比较稳定,去除率保持在98%以上,说明氨氧化生物脱氮池对氨氮的去除效果很好。
5运行情况
该工程建设完工后经调试,目前已运行近2a,废水处理效果如表3所示。
该工程总投资额为2814万,其中土建费用为1090万,设备费用为251万,运行费用为1.14元/m3,其中电费0.73元/m3,人工费用0.06元/m3,药剂费用0.35元/m3。。
6结论和建议
(1)采用调节池-MQIC反应器-氨氧化生物脱氮池-絮凝沉淀池工艺处理味精废水,运行结果表明:出水COD低于100mg/L,氨氮低于6mg/L,总氮低于40mg/L,pH和SS都满足排放要求。
(2)采用MQIC高效厌氧反应器可以降解大部分COD,COD去除率75%~85%;氨氧化生物脱氮池(AMOXP)在工程中实现稳定运行,氨氮去除率99%以上,TN去除效果好,能耗节约50%以上,大大降低了污水处理站运行费用。
(3)AMOXP可以在其他高氨氮废水中推广应用,节能降耗,实现氮的无害化循环。
(4)该工程造价比国内外同类企业低3~5倍,且运行稳定,操作简便,其社会效益、环境效益、经济效益明显,值得全面推广。